近兩年來(lái),鄭州研究院在氧化鋁生產(chǎn)中對(duì)不同類型的帶式過(guò)濾機(jī)進(jìn)行了試驗(yàn)與應(yīng)用,在相應(yīng)的應(yīng)用與改進(jìn)工作中積累了不少經(jīng)驗(yàn)。2002年氧化鋁中間試驗(yàn)廠相繼使用了兩臺(tái)先進(jìn)的國(guó)產(chǎn)DU-10m2/1300固定室水平帶式真空過(guò)濾機(jī)進(jìn)行氫氧化鋁晶種和產(chǎn)品的過(guò)濾洗滌作業(yè),這是國(guó)產(chǎn)固定室水平帶式真空過(guò)濾設(shè)備在氧化鋁工業(yè)中首次應(yīng)用。
帶式真空過(guò)濾機(jī)自投入使用以來(lái),暴露出一系列問(wèn)題,包括布料工藝、過(guò)濾洗滌制度、濾布選擇縫接、糾偏防皺、洗刷再生、設(shè)備材質(zhì)及維護(hù)保養(yǎng)等。經(jīng)過(guò)一系列有針對(duì)性的改進(jìn)后,生產(chǎn)效率逐漸提高。
1、濾布選用、維護(hù)及配件材質(zhì)的選用
生產(chǎn)中濾液浮游物含量主要取決于過(guò)濾介質(zhì)的布孔大小,布孔越小,浮游物含量越低,但孔隙過(guò)小會(huì)影響設(shè)備產(chǎn)能。為了延長(zhǎng)濾布的使用壽命,需對(duì)濾布進(jìn)行選用,我們選擇了綜合性能較優(yōu)的一種進(jìn)口合成纖維絲濾布,這種濾布雖然價(jià)格不菲,但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間實(shí)踐應(yīng)用,其單塊濾布使用壽命已經(jīng)在1年以上,大大節(jié)約了耗材費(fèi)用。
濾布在運(yùn)行過(guò)程中容易發(fā)生偏離和褶皺,因此我們對(duì)糾偏裝置進(jìn)行了改進(jìn)與優(yōu)化。帶式過(guò)濾機(jī)在出廠時(shí)已帶有濾布自動(dòng)糾偏裝置,主要通過(guò)改變糾偏輥的角度來(lái)糾正濾布跑偏,此裝置在濾布空載過(guò)程中發(fā)生濾布整體偏移時(shí)工作良好,但當(dāng)設(shè)備在帶料正常運(yùn)行時(shí),一旦發(fā)生設(shè)備故障或因其他原因使軋輥上附著氫氧化鋁固體,導(dǎo)致濾布產(chǎn)生褶皺造成濾布跑偏,此時(shí)的糾偏效果不理想。其解決辦法是,在排除安排誤差后,在設(shè)備各軋輥附近加裝軋輥沖洗水,解決各部位軋輥的粘料問(wèn)題,并與廠家合作對(duì)糾偏裝置進(jìn)行了改進(jìn),給濾布一個(gè)橫向張力,有效地防止濾布過(guò)褶。
另外,為了減少濾布的堵塞,在停機(jī)后一段時(shí)間內(nèi)需繼續(xù)沖洗濾布。此外,還在過(guò)濾機(jī)下部加裝一個(gè)小濃堿槽,可以在設(shè)備停機(jī)后定期用熱濃堿煮洗濾布,以溶解濾布空隙中的細(xì)小氫氧化鋁,同時(shí)可以防止濾布變硬、變脆而老化,使濾布在生產(chǎn)中一直保持良好的過(guò)濾性能,必須嚴(yán)格把好過(guò)濾布接口縫合的質(zhì)量關(guān),適度控制濾布松緊,停止運(yùn)行后,要放松張緊輥,以防止濾布收縮變形。
由于整個(gè)設(shè)備在強(qiáng)堿性環(huán)境下運(yùn)行,所以設(shè)備和配件的材質(zhì)必須在較高溫度下具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性,同時(shí)應(yīng)選擇耐腐蝕特別是耐堿腐蝕的材料。如果在設(shè)備調(diào)試過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)集液平衡排液灌采用的不銹鋼材質(zhì)不耐強(qiáng)堿,其浮筒采用尼龍材料,應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)更換為耐堿腐蝕的不銹鋼或合金材料。
2、液固分離工藝的調(diào)整
生產(chǎn)工藝造成氫氧化鋁料漿的進(jìn)料固含較高,料漿流動(dòng)性不好,布料器布料后不能完全鋪敷在濾布上,產(chǎn)生較嚴(yán)重的真空泄漏,影響產(chǎn)品的過(guò)濾和設(shè)備運(yùn)行。為此,對(duì)固液分離工藝進(jìn)行調(diào)整,在進(jìn)料前加一定量的母液進(jìn)行稀釋,以降低進(jìn)料料漿的固含,提高料漿的流動(dòng)性,使料漿能夠較為均勻地分布在濾帶上。
帶式過(guò)濾機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行中所需濾布再生用水量較大。一方面造成水系統(tǒng)平衡困難,另一方面洗水帶料需回收利用。為了節(jié)約洗滌再生用水,僅在第二次洗滌時(shí)使用熱的新水,將二次洗滌后的濾液用做濾布再生清洗用水,然后將清洗用水用泵返回作為一次洗滌用水,一次洗滌后的濾液(通常成為強(qiáng)濾液)送往蒸發(fā)。這樣既可保證產(chǎn)品質(zhì)量,又解決了洗滌用水量較大的問(wèn)題,同時(shí)還回收了濾布和設(shè)備上夾帶的細(xì)粒氫氧化鋁。
另外,在氫氧化鋁生產(chǎn)中,需進(jìn)行中間物料氫氧化鋁晶種的過(guò)濾及洗滌,晶種與產(chǎn)品相比,其入料液固比和粒度分布差別較大,如設(shè)定同一運(yùn)行條件進(jìn)行操作,過(guò)濾機(jī)不能保持在最佳狀態(tài)下運(yùn)行。故在進(jìn)行晶種過(guò)濾時(shí),需降低濾帶速度,同時(shí)減少或取消洗滌用水。因此最好在氫氧化鋁生產(chǎn)中對(duì)多臺(tái)帶式過(guò)濾機(jī)設(shè)定不同的運(yùn)行條件,分別對(duì)產(chǎn)品和晶種進(jìn)行過(guò)濾分離,使每臺(tái)設(shè)備運(yùn)行達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。在采取有效的措施使設(shè)備達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)以后,用最小量的洗液獲得較優(yōu)的洗滌效率,即可獲得合格的母液和濾餅。
據(jù)悉,10000t氫氧化鋁產(chǎn)能設(shè)備固定投資約為50萬(wàn)元,通過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)估算,在帶式過(guò)濾機(jī)正常投產(chǎn)后,與其他生產(chǎn)應(yīng)用的過(guò)濾機(jī)相比,可減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,改善工作環(huán)境,提高過(guò)濾質(zhì)量和產(chǎn)能,且每生產(chǎn)10000t氫氧化鋁減少成本17.2萬(wàn)元。設(shè)資金利息率為10%,5年內(nèi)即可收回全部投資,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益非常顯著。
通過(guò)對(duì)水平帶式過(guò)濾機(jī)在氫氧化鋁分離中的應(yīng)用研究,可以得出以下結(jié)論:
①通過(guò)一系列的應(yīng)用改進(jìn),國(guó)產(chǎn)固定室水平帶式真空過(guò)濾機(jī)可用于氫氧化鋁液固分離,所得母液和濾餅完全滿足要求。
②可以節(jié)約過(guò)濾分離工段的材料投資,減少設(shè)備及動(dòng)力消耗,改進(jìn)操作技術(shù)條件及操作環(huán)境,降低生產(chǎn)成本。
③濾布運(yùn)行平穩(wěn),很少出現(xiàn)起皺跑偏現(xiàn)象,自動(dòng)化程度高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大為降低,濾布使用壽命延長(zhǎng),運(yùn)行費(fèi)用降低。