一直困擾國內外許多鋼鐵企業(yè)的技術難題被悄然破解:高爐噴煤由“粉”變“粒”,萊鋼成為我國首家成功應用“粒煤噴吹”技術的企業(yè)。經過一年的成功運行,其噴煤量已達到140公斤/噸鐵,取得直接效益3650萬元。
高爐噴吹粒煤工藝是當今世界冶金行業(yè)先進的節(jié)能環(huán)保技術,目前只有少數幾個西方發(fā)達國家掌握,這一技術變傳統(tǒng)的粉煤噴吹為粒煤噴吹,可有效改善高爐運行質量,降低成本,國內外不少鋼鐵企業(yè)進行了一系列研究和探索,但均無實質性突破。萊鋼集團于2004年開始建設兩套粒煤噴吹設備,同時組織精干團隊,圍繞這一先進技術進行專題攻關,先后完成上百項技術改進,特別是攻克操作環(huán)節(jié)的20多個工藝匹配參數后,徹底打破了發(fā)達國家的技術壁壘,使這一技術成功運用于2000立方米級高爐,于2006年2月份正式投入運行。
與傳統(tǒng)的“粉煤噴吹”相比,“粒煤噴吹”具有節(jié)焦省電,對煤炭質量要求低,粉塵污染小,操作安全性大等特點。在鋼鐵生產工藝中,焦炭生產污染比較嚴重,節(jié)能減排難度大,而“粒煤噴吹”可有效置換焦炭使用量,每多噴一噸煤,相當于少用0.8噸焦炭,環(huán)境效益、成本效益顯著。萊鋼一年的實踐證明,這一新工藝比傳統(tǒng)工藝更省電,粒煤比粉煤節(jié)電50%以上,噸煤節(jié)電15度,萊鋼兩座高爐一年噴吹粒煤50多萬噸,僅節(jié)電一頂就獲直接效益達375萬元。