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鄭州長城冶金設備有限公司 2020-07-24 點擊2123次
立磨因能耗低、效率高、烘干能力強、方便維修保養(yǎng)等優(yōu)勢,在工業(yè)磨粉領域應用廣泛。液壓系統(tǒng)是立磨關鍵的加載部件,直接影響立磨的運轉率和研磨效率。
由于立磨液壓系統(tǒng)的各組成元件精密,易受一些不確定因素影響,引發(fā)加載系統(tǒng)故障。本文對立磨運行中出現(xiàn)的液壓管路振動大和液壓控制閥失靈問題及原因進行分析,并提出相應的改進措施,以供參考。
磨機在落輥時,無桿腔(大的回油管)會出現(xiàn)振動很大的現(xiàn)象和管道振裂及漏油現(xiàn)象,如圖1所示。
故障原因:
現(xiàn)場觀察,磨機在加壓落輥時,通常在5~6.5MPa之間,這個階段管道振動最厲害。觀察發(fā)現(xiàn)隨著加載壓力上升,料層的穩(wěn)定性也在發(fā)生變化,造成油缸活塞桿上下運動頻率增加。當磨機運行突發(fā)工況不穩(wěn)定(如磨內(nèi)進入鐵塊、系統(tǒng)漏風嚴重、供料過大或過小等)時,磨機振動加劇,液壓管路內(nèi)介質(zhì)發(fā)生紊流,造成管路振動,嚴重時與其主管路連接處裂開。
解決措施:
磨機正常運行中若出現(xiàn)振動大,需停機進行排查。如磨內(nèi)出現(xiàn)硬質(zhì)物件應及時取出;日常中保持磨機各個軟連接部位密封良好無漏風現(xiàn)象;停磨期間對各原料秤進行標定,確保喂料量的準確,減少因物料供給不穩(wěn)定造成磨振;緊固液壓管路管夾螺栓,確保無松動;損壞的管夾及時更換,緩沖因磨振造成油管內(nèi)紊流引起管路晃動現(xiàn)象。
液壓系統(tǒng)部分閥組動作不及時或不到位,導致在磨輥抬輥過程中油箱發(fā)出很大的響聲并帶有強烈晃動現(xiàn)象,且抬輥反饋信號較長以及液壓系統(tǒng)停止工作后,無桿腔壓力顯示8MPa(正常值6~10MPa之間),有桿腔壓力顯示5.5MPa(應為0MPa),與正常運轉參數(shù)不符(見圖2)。上述現(xiàn)象與控制閥組動作關系密切。
故障原因:
現(xiàn)場觀察,磨機在抬輥時,電磁換向閥換向不靈活,正常換向在10s內(nèi),而現(xiàn)在60s才開始換向,且輥子在抬起來的情況下,有桿腔也存在5.5MPa壓力。經(jīng)過系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)輔助元件蓄能器菌型閥桿斷裂后異物隨介質(zhì)進入控制閥塊總成內(nèi)部,造成液控單向閥和安全閥卡死,有桿腔回油不暢。
解決措施:
(1)更換損壞液壓元件,并清除液壓回路中的雜質(zhì)。
(2)磨機在剛投料時設定加載壓力為4.5MPa,待料層穩(wěn)定后慢慢提升加載壓力。若出現(xiàn)壓力波動大及管路晃動頻繁,應停磨對蓄能器測壓和補充壓力,更換破損的氮氣囊,氮氣囊充裝壓力在3.8~4.2MPa左右,并檢查油站濾芯是否有異物存在,及時進行清洗更換,確保油質(zhì)的清潔度。
對各個蓄能器壓力調(diào)整、更換了4次濾芯后,油質(zhì)清潔度明顯得到改善,取得了良好的效果,卡閥現(xiàn)象不再發(fā)生,磨機正常運行時各壓力表顯示壓力正常,8h之內(nèi)系統(tǒng)壓力保持恒定。
液壓系統(tǒng)是立磨日常維護保養(yǎng)重要環(huán)節(jié)之一,深入了解液壓系統(tǒng)可能出現(xiàn)的各種故障,找出引發(fā)故障誘因,采取正確的改進措施,才能保證立磨的運行穩(wěn)定性及生產(chǎn)效率。歡迎留言討論您遇到的問題,分享寶貴經(jīng)驗。