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板式給料機(jī)在石灰石破碎系統(tǒng)的升級改造
某地新礦山石灰石鎂含量高,產(chǎn)能有限,不能滿足當(dāng)前提高熟料質(zhì)量、產(chǎn)量的需求。舊礦山擁有一定儲量的低鎂石灰石,易磨性好,按比例與新礦山搭配使用,不僅可以有效改善生料氧化鎂含量,還可滿足提產(chǎn)后燒成系統(tǒng)對生料的需求。但舊礦山石灰石破碎系統(tǒng)建于20世紀(jì)70年代,工藝設(shè)備落后,產(chǎn)量低,粉塵排放不符合當(dāng)前環(huán)保要求,電氣控制系統(tǒng)落后,設(shè)備陳舊,閑置多年。公司決定對其進(jìn)行升級改造。
一)原系統(tǒng)存在的問題
(1)破碎工藝落后。原工藝流程為:GBL1400×8000中型板式給料機(jī)→PF1414反擊式破碎機(jī)→DTII650mm皮帶輸送→二級反擊式破碎機(jī)→篩分→成品入庫,以反擊式破碎機(jī)作為破碎主機(jī),入料粒度受到限制,大顆粒的原礦無法直接進(jìn)入,制約正常生產(chǎn)。
(2)破碎產(chǎn)量低。原系統(tǒng)產(chǎn)能受到破碎主機(jī)的能力限制,產(chǎn)能為1000t/d,不能滿足新增2000t/d低鎂石灰石的要求。
(3)設(shè)備瀕臨淘汰。該系統(tǒng)建于20世紀(jì)70年代,主輔機(jī)設(shè)備如PF反擊式破碎機(jī)、中型板式給料機(jī)、皮帶機(jī)等設(shè)備已經(jīng)是目前市場上的淘汰產(chǎn)品,破碎效率低、能耗大、備品備件缺失。
(4)粉塵排放不符合環(huán)保要求。原系統(tǒng)旋筒式水膜除塵器已經(jīng)是淘汰設(shè)備,排放濃度高于30mg/Nm3。
(5)電氣控制系統(tǒng)落后,系統(tǒng)原電氣控制方式為現(xiàn)場單機(jī)控制,上下游設(shè)備之間無連鎖,無法實(shí)現(xiàn)中控操作。
二)改造方案
2.1 流程優(yōu)化
(1)不改變原生產(chǎn)線廠房結(jié)構(gòu)的前提下優(yōu)化工藝流程:保留原有混凝土受料槽;拆除中型破碎機(jī)改造基礎(chǔ),滿足大型破碎機(jī)的安裝要求;拆除皮帶通廊內(nèi)原皮帶機(jī),安裝大規(guī)格皮帶輸送機(jī);拆除二級破碎機(jī)及篩分設(shè)備。
破碎系統(tǒng)工藝方案優(yōu)化為:GBZ1800×8500重型板式給料機(jī)→DCP1818單段錘式破碎機(jī)→DTII(A)B800×108m皮帶機(jī)→篩分→成品入庫,實(shí)現(xiàn)大顆粒原礦直接入破,減小原料制約,同時(shí)去掉二級破碎,成品篩分后直接入庫。
2.2 單段錘式破碎機(jī)替代反擊式破碎機(jī)
選用大產(chǎn)量主機(jī)提高生產(chǎn)線產(chǎn)量,DCP1818單段錘式破碎機(jī)替代原1400×1400反擊式破碎機(jī),根據(jù)出料粒度可控臺時(shí)250~350t/h,破碎線產(chǎn)量提高到2000~2500t/d。
單段錘式破碎機(jī)和傳統(tǒng)的反擊式破碎工藝相比較,單段錘式破碎機(jī)只需一段破碎就可將采場運(yùn)來的原石破碎成≤40mm的石料提供給下一道工序,這樣既可減少投資又可降低運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。對破碎系統(tǒng)來說,只要被破碎礦石的物理性質(zhì)適合(抗壓強(qiáng)度≤150 MPa),選用單段錘式破碎機(jī)投資省,管理、操作、維修方便,并能改善勞動強(qiáng)度。
2.3 輔機(jī)設(shè)備全部更新
(1)原板式給料機(jī)設(shè)備落后,且長期閑置被整個(gè)受料槽物料長期掩埋擠壓,銹蝕嚴(yán)重已不能使用,更換為新型的重型板式給料機(jī)GBZ1800×8500,輸送能力300t/h以上,采用變頻器控制,節(jié)約能耗
(2)原TD75型B650×108m入庫輸送皮帶機(jī)更換為DTII(A)B800×108m皮帶機(jī),滿足300t/h以上輸送能力要求;成品倉頂可移動皮帶機(jī)原帶寬650mm,為滿足生產(chǎn)線恢復(fù)后的輸送量,更換為帶寬800mm可逆可移動皮帶機(jī),電機(jī)全部采用YE3新型節(jié)能電機(jī)。
(3)將原破碎機(jī)室已損壞行車(能力15t)更換為單梁起重機(jī)(能力20t),滿足破碎機(jī)轉(zhuǎn)子檢修及破碎室內(nèi)其他設(shè)備的檢修。
(4)選用新型除塵設(shè)備,滿足生產(chǎn)線的大氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
(5)電氣系統(tǒng)統(tǒng)一優(yōu)化,消除隱患,現(xiàn)場單機(jī)控制方式改為中控遠(yuǎn)程集中控制。新建設(shè)配電室及中央控制室,電源引自自有降壓站6kV高壓柜,配電室設(shè)變壓器室:S11-2000/6kV/0.4kV干式變壓器一臺(兼顧2#破碎線630 kVA、3#破碎線500 kVA);高壓配電室:進(jìn)線柜一臺、變壓器開關(guān)柜一臺、高壓電機(jī)開關(guān)柜一臺、水阻柜一臺;低壓配電室:4臺GGK柜、直流屏一臺;弱電配電室:PLC控制柜1臺及UPS電源一臺。
三)方案實(shí)施及效果
3.1 應(yīng)用植筋工藝重塑破碎機(jī)基礎(chǔ)
原反擊式破碎機(jī)基礎(chǔ)不符合新設(shè)備要求,為了充分利用原落料口及*小限度改動破碎機(jī)室,按照新設(shè)備基礎(chǔ)圖尺寸,應(yīng)用地面打孔植筋工藝,在原基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。新破碎機(jī)地腳螺栓較長,現(xiàn)場做高度1100mm混凝土臺基礎(chǔ),滿足新破碎機(jī)地腳螺栓下探要求。此項(xiàng)植筋改造相比大規(guī)模重建基礎(chǔ),節(jié)約土建資金14萬元,至少節(jié)省工期40天。
3.2 通廊地面鋪設(shè)整體鋼結(jié)構(gòu)框架固定成品皮帶機(jī)
原入庫皮帶機(jī)通廊為磚混結(jié)構(gòu),通廊地面為預(yù)制槽型板結(jié)構(gòu),厚度僅50mm,無法使用膨脹螺栓固定新皮帶機(jī)基礎(chǔ)。為充分利用原通廊,安裝皮帶機(jī)時(shí)使用[200槽鋼,做寬度800mm梯形整體基礎(chǔ)架鋪設(shè)整個(gè)通廊,基礎(chǔ)架與原基礎(chǔ)埋件連接固定,新皮帶機(jī)支腿直接固定在整體槽鋼架上,安全牢固,解決了原基礎(chǔ)無法使用問題,避免了重新制作鋼結(jié)構(gòu)通廊,節(jié)省鋼構(gòu)通廊資金30余萬元,節(jié)省工期45天。
3.3 選取新型除塵濾材降低排放
原破碎系統(tǒng)旋筒式水膜除塵器,目前已經(jīng)是淘汰設(shè)備。根據(jù)本地環(huán)保要求,新增除塵設(shè)備的排放濃度小于10mg/Nm3,因場地限制在不改變除塵器外形規(guī)格的情況下,采用改進(jìn)型袋式除塵器。濾料采用超細(xì)針刺氈,其迎塵面纖維層采用海島纖維,下層由規(guī)格0.8dtex×51mm(30%)和1.3dtex×51mm(70%)的兩種超細(xì)纖維組成,基布采用高強(qiáng)低伸型長絲基布,制成針刺氈后再經(jīng)拒水防油浸漬熱定型整理,*后壓光成氈。該濾料的優(yōu)點(diǎn)是每平方米克重相同的情況下,濾料纖維的分布程度更加均勻,有利于灰塵在濾袋上的均勻分布,增加收塵效率。在采用新型濾料的同時(shí),除塵器內(nèi)部加裝導(dǎo)流、擋流板,改善了氣流上升速度,煙氣的流動方向與粉塵的沉降方向垂直,實(shí)現(xiàn)了除塵器內(nèi)部煙氣和粉塵的均勻分布,達(dá)到了兩個(gè)目標(biāo):除塵器箱體內(nèi)同一水平面上的氣流上升速度基本相同,使煙氣在除塵器箱體內(nèi)的氣流分布均勻;除塵器箱體內(nèi)煙氣中的粉塵濃度分布均勻,確保了粉塵在除塵器濾袋上的分布均勻,提高了除塵面積的有效利用率,相同過濾面積的情況下,排放濃度更低。
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